鋼板倉出料異常的原因及故障排除方法
1、通氣卸料電磁閥(電動蝶閥)門打不開,卸料流化棒未充氣,粉料沒有達到流化狀態(tài)。
解決措施:更換已損壞的電磁閥(電動蝶閥)。
2、卸料設備故障
解決措施:檢查手動、氣動閘板閥、電動流量閥是否打開。
3、管道風壓太低,庫內(nèi)物料不能流化。
解決措施:檢查羅茨風機或空壓機等氣源設備是否故障,檢查各閥門、管道是否漏氣,關掉不必要的用氣設備,將管道壓力提到要求壓力。
4、鋼板倉出料輸送管道堵塞。
解決措施:排查管道堵塞點,打開助吹進行疏通,并敲擊管道堵塞點處至管道暢通。
5、庫內(nèi)物料儲存時間長,底層物料板結(jié)或壓密實。
水泥鋼板庫的清理施工流程
隨著我們生活逐漸提高,我們使用的水泥鋼板庫時間過長,我們在清理水泥鋼板庫的時候,有許多人不知道,接下來我們一起了解下水泥鋼板庫的清理施工流程。
1.首先對水泥鋼板庫的周邊環(huán)境,上下構(gòu)造.頂部情況,使每位清庫員工都能熟悉清楚,zhi定zui佳安全通道。
2.為了解庫內(nèi)積灰情況,與廠方現(xiàn)場負責人聯(lián)系,接好電源掛好照明設施,結(jié)合我們多年的清庫經(jīng)驗,一般采用以下方法進入:從頂部風口進入,采用高空懸掛雙保險由上向下,逐步排查;在確保庫內(nèi)積灰很少,頂部又無積灰,庫壁積灰也很少時,也可從下側(cè)人孔進入探查,如庫檢修側(cè)門無法進入,可選擇在頂部風口進倉作業(yè),制作爬梯放至庫內(nèi),工作人員做好安全防護措施方可進入倉內(nèi)從里面將側(cè)門打開。用20鋼筋制作成90度彎頭的觀察頭,水平段套絲,長約6cm,垂直段長約4cm,端頭用砂輪機打磨成錐形,錐尖即為觀測點。
3.具體操作如下:
1.進入認可施工階段,雙方必須互相交底相關情況,排放積灰的流程,zhi定相應工作日程,安排充足的積灰運裝。
2.打開吸塵通風設備,利于庫內(nèi)空氣流通。
3.如需要從上面進入庫內(nèi)去打開人孔門,在上面用密閉空間救援系統(tǒng)設備,做好安全防護從上進入庫內(nèi)。
糧食鋼板倉主要就是進行糧食儲存,使用性能好,能夠更好的避免糧食變質(zhì),所以說糧食鋼板倉的用處很大,在進行糧食鋼板倉建造的時候,我們需要做好準備工作,這樣才能幫助我們更好的進行工作,那么今天我們一起了解一下施工準備,更好的幫助我們進行建造。
1、施工現(xiàn)場控制網(wǎng)點
2、對施工場地內(nèi)及周邊的地下構(gòu)筑物、通訊線纜、管線等影響施工的現(xiàn)場情況向建設單位和有關部門核實,協(xié)商提出解決方案。
3、對現(xiàn)場局部進行填土和平整,以便布置施工道路和生產(chǎn)生活臨設。
4、現(xiàn)場布線采用TN-S系統(tǒng)配電,現(xiàn)場配線以埋地敷設為主,在變壓器引出的總箱處,設臨時配電間,并與現(xiàn)場監(jiān)控系統(tǒng)相連,用以控制現(xiàn)場用電及施工情況。
由于該大型鋼板倉采用了氣體流化、氣體均化、氣體出庫輸送一體化的設計概念,即一氣多用的原理,可以節(jié)省大量氣源。由于考慮到水泥儲期較長,容重增大,卸料采用中壓空氣做氣源,中心區(qū)和輸送涌管采用羅次風機低壓氣源。3、鋼板倉設備-粉煤在鋼板倉卸料空倉后應經(jīng)常檢查錐斗的連接部位、焊接處、錐斗板表面等,如有焊接變形、焊縫開裂等異常情況應停止進料,以防損失加大。噸水泥的氣均化、卸料、輸送綜合電耗在0.3度左右,如水泥儲存時間過長,則電耗會相對增加。
水泥單庫容可建1-10萬噸,同時可組建成總儲量達幾十萬噸的水泥庫群。水泥儲量與水泥容重有關,通過斜槽入庫的含氣量大的水泥容重較小,一般在1.2左右,放置一段時間可達到1.4-1.5,如放置較長時間即可達到1.7左右。以作業(yè)成本為例,以房式倉裝包裝糧和筒倉裝散糧的兩個不同倉型的糧庫作業(yè)實測數(shù)據(jù)比較,以接卸一列40節(jié)車箱2400T專列計算,直接作業(yè)成本:房式倉為13。通常情況下水泥的儲存容重按1.45計算。
您好,歡迎蒞臨鑫正鋼板倉,歡迎咨詢...
觸屏版二維碼 |